【“建”设雄安,“投”身未来——走近雄安筑梦人 | 雄安质量“把关人”的火眼金睛是怎样炼成的?】雄安新区从一开始就立足于高标准规划、高质量建设,将“雄安质量”贯穿项目建设各领域、全过程。“高标准高质量建设雄安新区”更是写入了今年的政府工作报告。空中俯瞰春天的雄安,不难发现,随着一个个重点项目陆续封顶,很多楼体外立面在不断变换着“容颜”,千秋之城的雏形越来越清晰。
金湖未来城属于容东片区的重点项目,河北台记者日前在这里蹲点采访时,就认识了许许多多奋战在一线的雄安质量“把关人”。一栋栋品质与颜值兼备的大楼跟这些“把关人”有哪些千丝万缕的联系呢?全媒策划《“建”设雄安,“投”身未来——走近雄安筑梦人》今天请看第二篇:《雄安质量“把关人”的火眼金睛是怎样炼成的?》。
河北建投雄安·金湖未来城项目占地1885亩,其中矗立着255栋不同功能的大楼,属于河北建投雄安建设开发有限公司旗下的大手笔。1984年出生的孟亮来自石家庄赵县,在雄安设计并打造媲美赵州桥的经典建筑是他的梦想。作为公司工程管理部设计组组长,孟亮一开始就把质量“写”到了图纸上,项目部旁边在建的精品酒店就是例证。
孟亮:这边从设计上,用了好多高强钢筋,因为这边抗震设防烈度比较高。普通就是HRB400——热轧带肋钢筋抗拉强度是400,我们用的是HRB500,抗拉强度是500,相当于同样粗细的钢筋,抗拉强度提高了20%。
蹲点采访几天之后,记者发现金湖未来城项目是扁平化管理结构。工程管理部下设两大分支:标段管理和专项管理。孟亮是项目第二标段的负责人,在专项管理中又担任设计组组长。他的同事中许多人都是身兼数职,管好质量在他们看来属于分内之事,比如孙宏波是工程部副经理,分管质量、监理,同时也是第一标段的负责人、代建组组长。
再比如,刘桂轩是第六标段负责人、安装组专工。六标段多是住宅,目前已经到了外墙装饰施工阶段。刘桂轩经常需要站在楼外吊篮里,一手拿靠尺,一手用塞尺,测量墙体平整度。外墙的平整度国家标准是小于或等于4个毫米,刘桂轩要求工人把误差控制在3毫米以下。
比国标还要严格,类似这样质量管控达到毫米级别的案例,在这里的建筑当中比比皆是。探访过金湖未来城一个又一个施工现场后,记者感触最深的是项目质量管控体系,体系背后的标准化操作模式。
第四标段负责人殷超越是工程管理部质量组组长,他带记者先认识的是5号楼的一面墙。这面墙从左往右,展示了抹灰工程的施工工艺流程。七道工序,每一步都有相应的标准。
殷超越:这个是第一道工序,后面依次类推一直到最后面。抹灰工程施工之前,我们先做一个样板段,样板引路。样板段做完之后,施工单位自检,监理单位验收,然后建设单位验收,验收合格之后,再大面积推广。
5号楼三层是四标段的样板层,楼内随处可见附有图文详细说明的样板段,它体现了每一个环节的管控要点。样板上墙,一目了然。比如二次结构墙体砌筑,用的是蒸压轻质砂加气混凝土砌块(AAC),防火性能高、隔音性能好;采用单元式幕墙结构,节能效果明显,安装工期较短。说到安装,就离不开工人精准到位的作业。来自黑龙江的赵廷禹是中国建筑第二工程局的一名安装经理,金湖未来城四标段楼内管道大都是他带队完成安装的。
赵廷禹:这边都是三十到四十正壮年的技术工种。因为无论对业主、对公司来说,都要做出雄安质量,而且是标杆引领的工程,所以挑选的都是一些能工巧匠,真正有水平的人。你看戴蓝帽子的应该是焊工,上面装龙骨,有些地方要焊接的,要持证上岗。
建筑材料质量好,施工工人水平高,以样板段为标准把控细节,行走在一幕幕热火朝天的施工现场,连续几天采访下来,记者看到了无数忙碌的身影。透过这些身影,记者又看到“两双手”,第一双手由质量组负责,殷超越作为小组长经常带队下到各个工地去巡检。
殷超越:领导把我们定位为:去发现别人发现不了的问题。每天上午巡查一个标段,下午巡查一个标段,随机检查,有点儿类似于纪检组。我们是监督各标段的管理行为,查到以后在我们内部通报,依据公司的制度管理办法,下整改单,或者下罚款单。
此外,还有一双无形的大手,那就是整个质量管控体系。在金湖未来城,运用这双大手的主要是工程管理部。部门经理徐泽是一位85后,外表儒雅的他颇有大将之风。
通过“一线工作法、全员管质量”,把项目相关管理方全部纳入体系。不定期进行标段之间的交叉互检,同时聘请业内专家进行质量专项检查。项目建立了流动红旗竞赛机制,对总包单位、监理单位工程质量进行考核,营造“比学赶帮超”的质量管理氛围。
正是有了这些质量“把关人”默默无闻的付出,目前金湖未来城各标段全部申报了雄安质量杯、河北省优质结构工程等不同奖项,有底气有实力向着自己的“小目标”前进。项目相关单位携手向未来,也让项目实至名归,力求建成容东片区乃至雄安新区——这座未来之城的精品工程、样板工程、标杆工程,向省委省政府、向全省人民交出一份满意的答卷。
(记者 | 本台雄安采访组)
金湖未来城属于容东片区的重点项目,河北台记者日前在这里蹲点采访时,就认识了许许多多奋战在一线的雄安质量“把关人”。一栋栋品质与颜值兼备的大楼跟这些“把关人”有哪些千丝万缕的联系呢?全媒策划《“建”设雄安,“投”身未来——走近雄安筑梦人》今天请看第二篇:《雄安质量“把关人”的火眼金睛是怎样炼成的?》。
河北建投雄安·金湖未来城项目占地1885亩,其中矗立着255栋不同功能的大楼,属于河北建投雄安建设开发有限公司旗下的大手笔。1984年出生的孟亮来自石家庄赵县,在雄安设计并打造媲美赵州桥的经典建筑是他的梦想。作为公司工程管理部设计组组长,孟亮一开始就把质量“写”到了图纸上,项目部旁边在建的精品酒店就是例证。
孟亮:这边从设计上,用了好多高强钢筋,因为这边抗震设防烈度比较高。普通就是HRB400——热轧带肋钢筋抗拉强度是400,我们用的是HRB500,抗拉强度是500,相当于同样粗细的钢筋,抗拉强度提高了20%。
蹲点采访几天之后,记者发现金湖未来城项目是扁平化管理结构。工程管理部下设两大分支:标段管理和专项管理。孟亮是项目第二标段的负责人,在专项管理中又担任设计组组长。他的同事中许多人都是身兼数职,管好质量在他们看来属于分内之事,比如孙宏波是工程部副经理,分管质量、监理,同时也是第一标段的负责人、代建组组长。
再比如,刘桂轩是第六标段负责人、安装组专工。六标段多是住宅,目前已经到了外墙装饰施工阶段。刘桂轩经常需要站在楼外吊篮里,一手拿靠尺,一手用塞尺,测量墙体平整度。外墙的平整度国家标准是小于或等于4个毫米,刘桂轩要求工人把误差控制在3毫米以下。
比国标还要严格,类似这样质量管控达到毫米级别的案例,在这里的建筑当中比比皆是。探访过金湖未来城一个又一个施工现场后,记者感触最深的是项目质量管控体系,体系背后的标准化操作模式。
第四标段负责人殷超越是工程管理部质量组组长,他带记者先认识的是5号楼的一面墙。这面墙从左往右,展示了抹灰工程的施工工艺流程。七道工序,每一步都有相应的标准。
殷超越:这个是第一道工序,后面依次类推一直到最后面。抹灰工程施工之前,我们先做一个样板段,样板引路。样板段做完之后,施工单位自检,监理单位验收,然后建设单位验收,验收合格之后,再大面积推广。
5号楼三层是四标段的样板层,楼内随处可见附有图文详细说明的样板段,它体现了每一个环节的管控要点。样板上墙,一目了然。比如二次结构墙体砌筑,用的是蒸压轻质砂加气混凝土砌块(AAC),防火性能高、隔音性能好;采用单元式幕墙结构,节能效果明显,安装工期较短。说到安装,就离不开工人精准到位的作业。来自黑龙江的赵廷禹是中国建筑第二工程局的一名安装经理,金湖未来城四标段楼内管道大都是他带队完成安装的。
赵廷禹:这边都是三十到四十正壮年的技术工种。因为无论对业主、对公司来说,都要做出雄安质量,而且是标杆引领的工程,所以挑选的都是一些能工巧匠,真正有水平的人。你看戴蓝帽子的应该是焊工,上面装龙骨,有些地方要焊接的,要持证上岗。
建筑材料质量好,施工工人水平高,以样板段为标准把控细节,行走在一幕幕热火朝天的施工现场,连续几天采访下来,记者看到了无数忙碌的身影。透过这些身影,记者又看到“两双手”,第一双手由质量组负责,殷超越作为小组长经常带队下到各个工地去巡检。
殷超越:领导把我们定位为:去发现别人发现不了的问题。每天上午巡查一个标段,下午巡查一个标段,随机检查,有点儿类似于纪检组。我们是监督各标段的管理行为,查到以后在我们内部通报,依据公司的制度管理办法,下整改单,或者下罚款单。
此外,还有一双无形的大手,那就是整个质量管控体系。在金湖未来城,运用这双大手的主要是工程管理部。部门经理徐泽是一位85后,外表儒雅的他颇有大将之风。
通过“一线工作法、全员管质量”,把项目相关管理方全部纳入体系。不定期进行标段之间的交叉互检,同时聘请业内专家进行质量专项检查。项目建立了流动红旗竞赛机制,对总包单位、监理单位工程质量进行考核,营造“比学赶帮超”的质量管理氛围。
正是有了这些质量“把关人”默默无闻的付出,目前金湖未来城各标段全部申报了雄安质量杯、河北省优质结构工程等不同奖项,有底气有实力向着自己的“小目标”前进。项目相关单位携手向未来,也让项目实至名归,力求建成容东片区乃至雄安新区——这座未来之城的精品工程、样板工程、标杆工程,向省委省政府、向全省人民交出一份满意的答卷。
(记者 | 本台雄安采访组)
晚上8点。饭还没有吃完,松江区ZF就叫我们搬离公寓,我们住到了酒店里,酒店里不会提供餐食,但是住宿会免费。但只有七天,就七天而已。。。公寓半个月的月租和押金都没有还回来呢。按理来说,是他们违约先吧?临时通知把人赶出去,真的是太绝了吧。搬了六七个大箱子。明天还要8:00起来上班。之后没有住的地方,我可能就要离开上海了,拜拜。警察司机蜀黍,因为他疲劳驾驶怕他出事我不停地跟他聊天,发现跟我聊的很来,谢谢他,互相安慰了属于是。比惨哪里哪比得过疫情间的基层人员呢。(图为狭小的酒店里容不下我的隔离囤粮,搬家也要带走粮食,菜可难抢了在上海)
这天,林鸣打听到荷兰一家老牌公司,在沉管技术上经验丰富,便带人赶往荷兰。对方知悉林鸣来意后,对他说:“1.5亿欧元,我和你们合作。”
1.5亿欧元,相当于15亿人民币。林鸣一听这价格,皱起了眉头,思考半晌后,他让翻译告诉对方:“3亿人民币,要一个框架,看他们能不能提供我们风险最大、最困难地方的技术主持。”
对方听后,嘲讽地说:“要不,我们给你唱首祈祷歌。”
最终,走投无路的林鸣决定自主攻关沉管技术。他拨通了老友徐伟的电话:“港珠澳大桥沉管隧道的施工图纸复核工作,你可不可以干?”
徐伟是林鸣的老友,也是多年的合作伙伴,他当即答应了林鸣的请求,加入到港珠澳大桥项目中。
2005年,港珠澳大桥项目立项,但这个大桥需要用到外海沉管技术。当时,此技术在国内还是一片空白。
当初大桥项目对外公布后,立刻引发了国内外媒体的关注,也引来了无数招标公司前来咨询。可大桥的建造难度吓跑无数招标公司,最终,建造任务落在了工程师林鸣身上。
林鸣是江苏兴化人,中交建股份有限公司总工,也是港珠澳大桥项目的总经理、总工程师。
此前,我国最大的沉管安装长度是4公里,国内在外海沉管技术零起步;港珠澳大桥需要在外海深埋33节沉管,每节沉管重达8万吨,要求深埋海床20米以下,且滴水不漏。
为了攻破沉管难题,林鸣翻阅了很多资料,始终毫无头绪。当他得知韩国釜山有个项目会对他们有所帮助时,他带队匆匆赶往釜山。谁知,对方根本不让他们靠近。
随后,他得知荷兰一家公司有沉管技术,遂赶往荷兰,也就有了文中开始的那幕。此后,林鸣决定自主攻关,他找来老搭档徐伟,并将家从北京搬到了珠海。
大桥一建近十年,林鸣满头乌丝,也熬成了白发,终建成了英国《卫报》口中的“新世界七大奇迹”的港珠澳大桥。
2009年12月15日,大桥正式动工后,林鸣就守在工地上寸步不离,指导施工。在现场时,林鸣对待工作格外严苛,达到了锱铢必较的地步,容不得一点儿懈怠,一度让现场的施工人员见到他就害怕。
可随着施工进度的推进,施工难度也越来越大,林鸣又成了施工人员的“定海神针”,只要见到他在现场,他们就十分安心。
整个港珠澳大桥施工难度很大,它不是一座单纯的跨海大桥,而是一座桥、隧互转的大桥,其最大的难度不是在外海建人工岛,而是前文所说的沉管隧道的安装上。
2013年5月7日,第一节沉管桩入水,林鸣带着工人们奋战96小时,成功安装第一节沉管。96小时,5天4夜林鸣不敢眨眼,熬得两眼通红。
听着现场的欢呼声,林鸣既喜又忧。成功安装一节,不代表后面的32节也不会出问题。他说:“就像是考清华,考一次都难,何况要考33次。”
严苛的外海环境和地质条件,使得施工风险不可预知。每次安装,林鸣在离开房间前,都会回头看一眼,因为每次出发,都可能是最后一次出发。
让他最难忘的是第15节沉管安装,三次安装两次拖回。第一次安装在2014年11月17日,那天海况恶劣,罕见的只有10度不到,海浪1米多高,工人被海浪推到沉管顶上,危险极了。
尽管如此,工人们还是安全地将沉管桩护送回坞内。起重班长长吁一口气说:“终于回家了。”林鸣听后,内心酸涩已。
第二次安装是在2015年的大年初六,安装之前,几百号人春节一天都没有休息,都在为这一天做准备。可当天,现场出现了回淤,林鸣说:“装不了,可能要返航。”
他的话音刚落,不少工人崩溃大哭:“我们还有18根要桩,按这情况工程啥时候能完工啊?”
没想到,这一停就到了第二年的三月份。介于当时出现的回於情况,与附近的挖沙有关。为了这次安装,政府勒令附近的采砂企业停工。
终于,整个工程也来到了最为关键,也是最为挑战的最后一节沉管安装上。2017年5月2日,最后一节沉管开始安装了,按照传统的方法,这一节需要8-10个月,而林鸣他们只用了一天就完成了。
就在众人都为此欢呼时,林鸣却在焦急地等待偏差测量结果。谁知,测量出来的偏差有16公分,这于水密工程而言算是允许范围内的。可林鸣却不同意:“不行,重来!”
他拽回准备回家的外籍专家,要求各工程师一起进行微调。通过42小时的重新调整,他们将误差降到了2.5毫米,一下子缩小了几十倍。
这时,林鸣的脸上重现笑容,他也睡了有史以来第一个安稳觉。
在林鸣他们的努力下,中国填补了沉管技术的空白,建成了一座史上难度最大的桥。这座桥不仅外观宏伟、美丽,重要的是使用年限达到了120年,且滴水不漏。
为了建这座桥,十年来林鸣殚精竭虑,体重瘦了整整40斤,几次住院。林鸣曾说:“我们建设的从来不是单纯的商业项目,而是大国的经济宏图。”
是的,在祖国的伟大复兴建设上,无数像林鸣这样的建设者前赴后继、义无反顾,他们是民族的脊梁,是祖国的骄傲。
#创作力计划#
1.5亿欧元,相当于15亿人民币。林鸣一听这价格,皱起了眉头,思考半晌后,他让翻译告诉对方:“3亿人民币,要一个框架,看他们能不能提供我们风险最大、最困难地方的技术主持。”
对方听后,嘲讽地说:“要不,我们给你唱首祈祷歌。”
最终,走投无路的林鸣决定自主攻关沉管技术。他拨通了老友徐伟的电话:“港珠澳大桥沉管隧道的施工图纸复核工作,你可不可以干?”
徐伟是林鸣的老友,也是多年的合作伙伴,他当即答应了林鸣的请求,加入到港珠澳大桥项目中。
2005年,港珠澳大桥项目立项,但这个大桥需要用到外海沉管技术。当时,此技术在国内还是一片空白。
当初大桥项目对外公布后,立刻引发了国内外媒体的关注,也引来了无数招标公司前来咨询。可大桥的建造难度吓跑无数招标公司,最终,建造任务落在了工程师林鸣身上。
林鸣是江苏兴化人,中交建股份有限公司总工,也是港珠澳大桥项目的总经理、总工程师。
此前,我国最大的沉管安装长度是4公里,国内在外海沉管技术零起步;港珠澳大桥需要在外海深埋33节沉管,每节沉管重达8万吨,要求深埋海床20米以下,且滴水不漏。
为了攻破沉管难题,林鸣翻阅了很多资料,始终毫无头绪。当他得知韩国釜山有个项目会对他们有所帮助时,他带队匆匆赶往釜山。谁知,对方根本不让他们靠近。
随后,他得知荷兰一家公司有沉管技术,遂赶往荷兰,也就有了文中开始的那幕。此后,林鸣决定自主攻关,他找来老搭档徐伟,并将家从北京搬到了珠海。
大桥一建近十年,林鸣满头乌丝,也熬成了白发,终建成了英国《卫报》口中的“新世界七大奇迹”的港珠澳大桥。
2009年12月15日,大桥正式动工后,林鸣就守在工地上寸步不离,指导施工。在现场时,林鸣对待工作格外严苛,达到了锱铢必较的地步,容不得一点儿懈怠,一度让现场的施工人员见到他就害怕。
可随着施工进度的推进,施工难度也越来越大,林鸣又成了施工人员的“定海神针”,只要见到他在现场,他们就十分安心。
整个港珠澳大桥施工难度很大,它不是一座单纯的跨海大桥,而是一座桥、隧互转的大桥,其最大的难度不是在外海建人工岛,而是前文所说的沉管隧道的安装上。
2013年5月7日,第一节沉管桩入水,林鸣带着工人们奋战96小时,成功安装第一节沉管。96小时,5天4夜林鸣不敢眨眼,熬得两眼通红。
听着现场的欢呼声,林鸣既喜又忧。成功安装一节,不代表后面的32节也不会出问题。他说:“就像是考清华,考一次都难,何况要考33次。”
严苛的外海环境和地质条件,使得施工风险不可预知。每次安装,林鸣在离开房间前,都会回头看一眼,因为每次出发,都可能是最后一次出发。
让他最难忘的是第15节沉管安装,三次安装两次拖回。第一次安装在2014年11月17日,那天海况恶劣,罕见的只有10度不到,海浪1米多高,工人被海浪推到沉管顶上,危险极了。
尽管如此,工人们还是安全地将沉管桩护送回坞内。起重班长长吁一口气说:“终于回家了。”林鸣听后,内心酸涩已。
第二次安装是在2015年的大年初六,安装之前,几百号人春节一天都没有休息,都在为这一天做准备。可当天,现场出现了回淤,林鸣说:“装不了,可能要返航。”
他的话音刚落,不少工人崩溃大哭:“我们还有18根要桩,按这情况工程啥时候能完工啊?”
没想到,这一停就到了第二年的三月份。介于当时出现的回於情况,与附近的挖沙有关。为了这次安装,政府勒令附近的采砂企业停工。
终于,整个工程也来到了最为关键,也是最为挑战的最后一节沉管安装上。2017年5月2日,最后一节沉管开始安装了,按照传统的方法,这一节需要8-10个月,而林鸣他们只用了一天就完成了。
就在众人都为此欢呼时,林鸣却在焦急地等待偏差测量结果。谁知,测量出来的偏差有16公分,这于水密工程而言算是允许范围内的。可林鸣却不同意:“不行,重来!”
他拽回准备回家的外籍专家,要求各工程师一起进行微调。通过42小时的重新调整,他们将误差降到了2.5毫米,一下子缩小了几十倍。
这时,林鸣的脸上重现笑容,他也睡了有史以来第一个安稳觉。
在林鸣他们的努力下,中国填补了沉管技术的空白,建成了一座史上难度最大的桥。这座桥不仅外观宏伟、美丽,重要的是使用年限达到了120年,且滴水不漏。
为了建这座桥,十年来林鸣殚精竭虑,体重瘦了整整40斤,几次住院。林鸣曾说:“我们建设的从来不是单纯的商业项目,而是大国的经济宏图。”
是的,在祖国的伟大复兴建设上,无数像林鸣这样的建设者前赴后继、义无反顾,他们是民族的脊梁,是祖国的骄傲。
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