#国企资讯#联合盐化公司一技术获国家发明专利
11月8日,记者从联合盐化公司获悉,该公司的科研技术成果“一种盐泥盐石膏综合利用方法”,近日获批国家发明专利。此项国家发明专利的成功申请,不仅有效解决了制约该公司发展的环保难题,还大大降低了该公司的综合能耗和生产成本。
据介绍,真空制盐过程会产生大量工业副产品盐石膏。因其成分特性以及水分、盐分问题,盐石膏一直被作为固废补贴处理,大大增加了生产成本。为解决这一难题,该公司成立盐石膏综合利用专班,通过市场调研、实验摸索、优化配方等,使石膏固废实现无害化处理、资源化利用,形成了初步商品可向市场销售。
同时,该公司在对石膏固废进行无害化处理的基础上,攻破了无水石膏转二水石膏技术壁垒,打通了“无水石膏—二水石膏—β半水石膏”深加工工艺路线,开辟一条深层次综合利用新途径,对企业的可持续发展提供了技术储备。
“近年来,我们坚持走科技兴企之路,建立完善了科技创新管理机制,全力搭建科技创新平台,积极开展各项创新工作。截至目前,我们已获得11项实用新型专利,1项国家发明专利,为企业持续、健康、快速发展提供了强有力支撑。”该公司负责人说。
为实现科技创新从“跟跑”向“领跑”转变,该公司下发了科技项目管理办法、科技进步与管理创新项目奖励办法等文件,进一步激发职工进行科技创新的积极性、主动性,不断提高研发创新能力。
在完善制度建设的同时,该公司积极搭建科创平台,成立了产品研发与控制中心,平顶山市岩盐技术产品工程技术研究中心也已挂牌,目前正在加快建设河南省岩盐与溶腔综合利用工程研究中心。
据悉,今年,该公司围绕环保节能、降本增效等进行科技攻关,承接了集团重大战略课题“联合盐化CO2大规模盐穴存储理论与技术研究”,正在着手规划重点项目“层状盐岩水平连通井采卤生产与储气库建设一体化研究与应用”,同时立项公司级科研项目20余项,包括低氮燃烧技术、智能化建设等。
11月8日,记者从联合盐化公司获悉,该公司的科研技术成果“一种盐泥盐石膏综合利用方法”,近日获批国家发明专利。此项国家发明专利的成功申请,不仅有效解决了制约该公司发展的环保难题,还大大降低了该公司的综合能耗和生产成本。
据介绍,真空制盐过程会产生大量工业副产品盐石膏。因其成分特性以及水分、盐分问题,盐石膏一直被作为固废补贴处理,大大增加了生产成本。为解决这一难题,该公司成立盐石膏综合利用专班,通过市场调研、实验摸索、优化配方等,使石膏固废实现无害化处理、资源化利用,形成了初步商品可向市场销售。
同时,该公司在对石膏固废进行无害化处理的基础上,攻破了无水石膏转二水石膏技术壁垒,打通了“无水石膏—二水石膏—β半水石膏”深加工工艺路线,开辟一条深层次综合利用新途径,对企业的可持续发展提供了技术储备。
“近年来,我们坚持走科技兴企之路,建立完善了科技创新管理机制,全力搭建科技创新平台,积极开展各项创新工作。截至目前,我们已获得11项实用新型专利,1项国家发明专利,为企业持续、健康、快速发展提供了强有力支撑。”该公司负责人说。
为实现科技创新从“跟跑”向“领跑”转变,该公司下发了科技项目管理办法、科技进步与管理创新项目奖励办法等文件,进一步激发职工进行科技创新的积极性、主动性,不断提高研发创新能力。
在完善制度建设的同时,该公司积极搭建科创平台,成立了产品研发与控制中心,平顶山市岩盐技术产品工程技术研究中心也已挂牌,目前正在加快建设河南省岩盐与溶腔综合利用工程研究中心。
据悉,今年,该公司围绕环保节能、降本增效等进行科技攻关,承接了集团重大战略课题“联合盐化CO2大规模盐穴存储理论与技术研究”,正在着手规划重点项目“层状盐岩水平连通井采卤生产与储气库建设一体化研究与应用”,同时立项公司级科研项目20余项,包括低氮燃烧技术、智能化建设等。
#国企资讯#创新即创效
永煤顺和煤矿:“整容刀”让皮带“再上岗”
皮带输送机有井下“高速公路”的美誉,但在长期使用过程中,磨损导致的两侧脱线起毛等现象,造成皮带机带面变窄、维护困难、复用不达标等难题。本着“只有放错了地方的资源,没有真正的废弃物”这一理念,永煤顺和煤矿通过自制皮带切边卷带机,实现年创效30余万元。
自制皮带切边卷带机投入使用后,将对矿井每次升井的皮带毛边进行切修,减少皮带脱落的线毛对托辊的缠绕。不仅延长了托辊使用时间,减少了皮带机维护工作量,而且代替了人工卷皮带,实现了卷皮带机械化,劳动强度大大降低,工作效率提高了五六倍。
义煤千秋煤矿:首台电液控综采支架顺利入井
11月9日上午11时,义煤千秋煤矿三号井入井口,该矿首个智能化工作面首台电液控排头支架披红戴花缓缓驶向井口,标志着该矿正式进入智能化综采工艺时代。
此次计划安装支架187架,均为智能型液压支架电液控制系统,可以实现综采工作面生产设备的自动控制,能够完成单架单动作、单架顺序联动、成组动作、自动跟机移架、自动放煤等功能,实现对全套采煤装备的远程在线监测、一键自动和远程控制。不仅可以大大提高生产效率,增加运行安全性,而且减少了工作面作业人数,达到了“智能化作业,智能化巡视”的自动化生产模式,实现安全高效开采。
重装公司液压件分厂:发明新装置弥补中心孔钻床能力空白
“这批工件太短太细,数控铣端面钻中心孔机床无法装夹,只能依靠人工钻孔,效率太低了。”“开发一种便携式、适用于多种杆径轴类钻中心孔装置尤为重要。”在重装公司液压件分厂活塞杆班组生产现场,该班组长张亚强与技术员崔志华讨论着。
根据该公司生产油缸杆类加工情况,液压件分厂创新技术小组成员立即行动,对便携式钻孔装置进行设计选型。经过前后4次修改调试后,一种便携式、适用于多种杆径轴类的钻中心孔装置终于研制成功。该装置结构简单,安全可靠,传动准确。
自10月中旬起,该装置被广泛应用,在缓解了数控铣端面钻中心孔机床生产压力的同时,也填补了该机床的加工能力空白。
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皮带输送机有井下“高速公路”的美誉,但在长期使用过程中,磨损导致的两侧脱线起毛等现象,造成皮带机带面变窄、维护困难、复用不达标等难题。本着“只有放错了地方的资源,没有真正的废弃物”这一理念,永煤顺和煤矿通过自制皮带切边卷带机,实现年创效30余万元。
自制皮带切边卷带机投入使用后,将对矿井每次升井的皮带毛边进行切修,减少皮带脱落的线毛对托辊的缠绕。不仅延长了托辊使用时间,减少了皮带机维护工作量,而且代替了人工卷皮带,实现了卷皮带机械化,劳动强度大大降低,工作效率提高了五六倍。
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11月9日上午11时,义煤千秋煤矿三号井入井口,该矿首个智能化工作面首台电液控排头支架披红戴花缓缓驶向井口,标志着该矿正式进入智能化综采工艺时代。
此次计划安装支架187架,均为智能型液压支架电液控制系统,可以实现综采工作面生产设备的自动控制,能够完成单架单动作、单架顺序联动、成组动作、自动跟机移架、自动放煤等功能,实现对全套采煤装备的远程在线监测、一键自动和远程控制。不仅可以大大提高生产效率,增加运行安全性,而且减少了工作面作业人数,达到了“智能化作业,智能化巡视”的自动化生产模式,实现安全高效开采。
重装公司液压件分厂:发明新装置弥补中心孔钻床能力空白
“这批工件太短太细,数控铣端面钻中心孔机床无法装夹,只能依靠人工钻孔,效率太低了。”“开发一种便携式、适用于多种杆径轴类钻中心孔装置尤为重要。”在重装公司液压件分厂活塞杆班组生产现场,该班组长张亚强与技术员崔志华讨论着。
根据该公司生产油缸杆类加工情况,液压件分厂创新技术小组成员立即行动,对便携式钻孔装置进行设计选型。经过前后4次修改调试后,一种便携式、适用于多种杆径轴类的钻中心孔装置终于研制成功。该装置结构简单,安全可靠,传动准确。
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